2021年12月总第301期

醴陵正冲金矿高压辊磨项目成功投产

  • 作者:郭玲
  • 时间:2021-12-10
  • 来源:醴陵正冲金矿
       近年来,随着市场黄金价格的高位运行和企业资源贫化、难碎难磨等问题的出现,如何有效降低成本、促进生产,实现企业效益最大化,已成为醴陵正冲金矿需要面对的重要课题和亟需破解的一大难题。
       按照行业惯例,在金属选矿厂全部设备投资中,碎磨设备投资占总投资的60%,碎磨生产费用占总费用的40%以上。同时,磨矿作业产品质量也直接影响着最终的选矿指标。为此,正冲金矿果断创新经营思路,通过技术革新提高综合经济技术指标,切实在碎磨工艺中节能降耗,以提升企业经济效益。
以应用为导向,开展技术革新研究
       正冲金矿的入选品位一直比较低,利润也不断被原材料价格和人工成本上涨抵消。通过深入研究,公司要想提高回收率,增加产能和降低成本,必须在现有选矿工艺设备上再进行优化改造,而优化碎磨工艺就是其中最佳的选择。早在2020年初,矿业总公司就联手正冲金矿就对高压辊磨应用技术开展研究。为了早见成效,矿业总公司领导对此高度重视,从资金和人员上给予正冲金矿大力支持,并将高压辊磨技术在总公司“向技术革新要效益”的活动中立项。
       自去年以来,正冲金矿先后委托成都利君公司和中南大学进行试验攻关,经过8个多月的试验室研究,积累了上千个试验数据,并将试验数据与企业现场指标比对,均达到预期效果。根据中南大学关于正冲金矿高压辊磨的项目结论,公司最终确定了引入高压辊磨系统的方案。
与时间赛跑,快速推进项目建设
       引入高压辊磨设备的方案一经确定,正冲金矿就与时间赛跑,力争在最短的时间内保质保量地完成该项目的建设。
       为了确保以最小的投资达到效益最大化,公司对建设方案先后进行了5次修改和优化。今年4月12日,正冲金矿联合矿业总公司开始对高压辊磨设备进行招标。为了节约成本,公司将应该寻找设计院完成的设计图纸也一并请设备厂家免费提供。9月27日,经过5个月的基建、设备安装等环节后,正冲金矿正式对高压辊磨设备进行调试。由于考虑周密、推进有序,项目改造建设没有影响选厂的正常生产,实现了一边生产一边改造。10月22日,公司高压辊磨设备正式投入运行,整个系统建设投入累计仅约200万元。
指标创新高,技改项目见成效
       截至目前,正冲金矿的高压辊磨已正式运行近1个月,充分体现出产量高、能耗低、破碎产品有利于后续磨矿作业、设备运转率高等优点。
       从近1个月的运行情况来看,公司选厂日处理量已从600吨提升到800吨,提高了33%,单日最高处理量达到了930吨。同时,回收率也有明显提升,从88%提升至91%,提高了3个百分点。初步估计,单月产金量可增加5公斤,而单位矿石的处理成本却大幅降低。该项目的建成投产,将有效提升正冲金矿的盈利能力和年产值,为企业四季度业绩冲刺起到关键作用,并为企业持续发展提供稳定的技术保障。
       公司预计2022年高压辊磨设备能度过磨合期,实现满负荷生产。届时,企业处理矿量将从目前的17万吨提升至22万吨,回收率将进一步提高到92%,年产金量将从190公斤提高到250公斤,可增加年收入近2000万元。
       应用高压辊磨系统只是正冲金矿创新发展的一部分。近年来,公司始终以“提质增效”为目标,多次进行技术改革,在优化工艺流程、提高工程质量、降低施工风险与成本等方面取得了显著成效,去年还获得了一项国家发明专利。
       未来,正冲金矿将继续以科技为支撑,深挖内部潜力,在良好的市场形势下打破惯性思维,找准着力点,优化产品结构,全面推进创新,确保企业又好又快发展。